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陕化公司完成1#锅炉换“芯”升级 实现一次开车成功

作者: 吕钰     时间: 2022-04-27     

截至418日,陕化公司完成1#锅炉DCS控制系统升级改造,锅炉换成功,实现一次开车成功。据了解,自48日公司启动对1#锅炉DCS控制系统升级改造以来,陕化公司电仪分厂共利用10天时间,高效率、高标准地完成了改造,进一步提升DCS控制系统的可靠性、稳定性,保障装置安全运行及长周期生产。


1#锅炉DCS采用自控HollySys公司控制系统,于2010年投用,在装置监控、安全生产及工艺稳定等方面立下汗马功劳。随着时间的推移,设备逐渐老化,系统运行缓慢卡顿,影响装置稳定运行和攻坚创效,升级优化系统迫在眉睫。陕化公司将此检修项目列入装置大修重点工作,提升装置本质安全水平,推动生产可持续发展。

这次检修对16面系统柜、操作站等进行全面升级更新,对5000多个点位进行点检和网络DP诊断,将10#I/O柜、扩展柜,11#I/O柜、扩展柜,12#I/O柜、扩展柜13#I/ODEHCPU、电源模块,更换为K-CUT01K-PW11系列。控制线、网线,密如蛛网、盘根错节,线路逻辑关系复杂,施工难度大。


陕化公司特别邀请3名和利时厂家技术人员协助电仪分厂一起完成对1#锅炉的系统升级工作。技术人员认真梳理每一根控制线的来龙去脉,编号拍照记录,将事先做好的板卡号+通道号的标识牢靠固定在电缆上,多人审核把关,做好拆线标识与记录工作。电缆复位按照拆线的各种标识,从上到下,从左到右进行,整理固定,排列规整,达到横平竖直要求,确保接入端子的线缆紧固。系统柜上供电后,检查卡件状态指示情况,对卡件进行硬件组态和命名,实现DCS控制现场集输的功能。技术人员还严格系统调试与回路校验环节,对各卡件回路分别进行调试,确保零差错、无隐患,系统一次开车成功。(吕钰)

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