基层要闻

榆林化学:过好“紧日子”方能过上“好日子”

作者: 曹欢     时间: 2024-05-25     

今年以来,榆林化学公司聚焦经营管理提升年,坚持向内挖潜、主动作为,算细账、算巧账、算综合账,持续汇聚全员金点子,助力该公司降本增效工作取得实效。

一分部署,九分落实

该公司各部门、各中心、各工厂系统梳理以往生产运行能耗、物耗使用情况,认真分析薄弱环节及挖潜发力点,通过控单耗、降库存、提质效、节能技改、创新应用、严控非生产性费用支出等方式,实行全面预算管理,以确保降本增效工作高质量落地。从节约一滴水、一度电、一克煤、一方气做起,拟定落实节能降耗可行性措施,扎实开展节能降耗工作。通过对年度可控指标进行分解,按月召开成本分析会,全面分析成本变动情况,系统部署下阶段成本管理工作。依据生产实际,制定降低能耗物耗方案计划及可行性管控措施,确保节能降耗责任层层传递、逐级压实,切实提升精益化管理工作水平。

全员行动,挖潜增效

节能不以微小而不为。该公司倡导节能降耗从点滴做起,全体职工努力谋思路、出点子、找方法,在保障工厂安全稳定运行的前提下,通过优化操作、精调细控,有序推进降本增效进程。伴随着工作深入展开,一个个节能金点子、一条条降耗新举措纷至沓来。气体工厂通过优化变换工艺气热量回收,提升除盐水换热器热负荷,使中压除盐水温度由85℃提至100℃,降低了动力站低加蒸汽消耗约60t/h;乙二醇工厂通过调整凝液回收系统除盐水换热器热负荷,使热低压除盐水温度由100℃提至115℃,提高了除盐水进热回收除氧器的热量,降低了升温除氧所需蒸汽约30t/h;生产调度通过优化调整全厂S4蒸汽管网压力,提高了各工厂副产蒸汽产出量,降低了S4蒸汽消耗约60t/h;动力工厂动力站装置通过掺烧燃料气AB,降低了燃料气放空,提高了热量回收,进而降低燃料煤消耗。一条条举措、一串串数字,不仅体现了一线职工的集体智慧与辛勤付出,更展现了他们敢于自我加压、向内挖潜增效的信心与决心。

深化管理,务实创新

对比方能知晓差距,参照方有调整动力。为引导职工不断提升精细化调整水平,各区域安排专人跟踪现场生产能耗情况,严格执行当天与前一日数据对比,并形成能耗月报,重点加强综合能耗分析与操作优化指导,坚持控制从严、调整从优、指导从细,保障装置能耗最大限度得到降低。制定优化现场照明实施方案,在满足日常巡检操作的前提下,合理减少现场照明数量。加强办公楼、中控室及外操室用电管理,优化电子屏及办公电脑等用电设备的开关时间,养成节约用电习惯,有效节约电能消耗。

与此同时,该公司注重在宣传引导上下功夫,通过安全生产例会、中心周例会、班组交接班会等,传达节能降耗重点工作、调整重要任务,引导全员始终把节能降耗与降本增效摆在首位。借助该公司微信平台加强宣传,传递一线节能降耗好经验、好做法,引导全员牢固树立节能降耗、向内挖潜的意识,坚定节约就是效益、降本就是效益的理念,营造出节能降耗、人人有责的良好氛围,助力该公司综合能耗有效降低。

惟其艰难,才更显勇毅;惟其笃行,才弥足珍贵。落实节能降耗,凝聚全员力量,不但让职工能清晰地认识到精益求精的行动优化,更让榆林化学不断向内挖潜,力争拧出效益海绵里的每一滴水,持续让节能降耗行动切实转化为实实在在的经济效益。(曹欢)

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